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硫磺-可降解高分子復(fù)合生物填料除污染效果

來源:建樹環(huán)保 2026-05-15 16:36:40 290

硫自養(yǎng)反硝化工藝?yán)玫氖亲责B(yǎng)反硝化菌,其可以利用單質(zhì)硫或其他還原態(tài)硫化物作為電子供體進(jìn)行反硝化脫氮,無需外加碳源,且污泥產(chǎn)量小、脫氮能力高,但該技術(shù)也存在一系列問題,硫自養(yǎng)反硝化細(xì)菌生長緩慢,填料掛膜時(shí)間長,且后期停留時(shí)間縮短,pH緩沖能力不足,自養(yǎng)所用反硝化填料強(qiáng)度低,則會造成填料表面生物膜易脫落,細(xì)菌生長速度跟不上生物膜脫落速度,導(dǎo)致脫氮效率不穩(wěn)定。在工程應(yīng)用中需要綜合考慮到水力停留時(shí)間(HRT)、經(jīng)濟(jì)性、脫氮效果及其穩(wěn)定性,這使得硫自養(yǎng)反硝化技術(shù)在工程應(yīng)用中受到一定的技術(shù)限制。

若將硫自養(yǎng)反硝化和異養(yǎng)反硝化的優(yōu)勢相互結(jié)合有望能夠取得更加優(yōu)異的脫氮效果和實(shí)際工程意義。李祥等在異養(yǎng)反硝化反應(yīng)器中添加硫磺作為硫源,總氮去除率可達(dá)85%以上,污泥量減少了60%,但是硫磺損耗較大,成本較高。ZicongXU等在二沉池出水中加入有機(jī)碳源后,再讓其通入以硫磺為填料的自養(yǎng)反硝化反應(yīng)器,使出水總氮由(12.9±1.8)mg/L進(jìn)一步降至2.5mg/L以下。史航等設(shè)計(jì)的陶粒與硫磺體積比為2∶1的混合生物填料反應(yīng)器(R2,高硫耦合組)在C/N為4,HRT為4h的條件下處理模擬廢水時(shí)脫氮效率最高,TN平均去除率和平均出水質(zhì)量濃度分別為(92.62±1.36)%和(2.39±0.22)mg/L。相比于R1(異養(yǎng)對照組),R2在保證脫氮效率的同時(shí),可以減少碳源投加量。

目前膜生物反應(yīng)器內(nèi)以自養(yǎng)為主、異養(yǎng)為輔的協(xié)同反硝化研究還相對較少,但卻具有重大的實(shí)際工程意義。自養(yǎng)與異養(yǎng)協(xié)同反硝化研究采用的硫源和碳源都是相對獨(dú)立添加的,很難做到很好的融合,現(xiàn)實(shí)處理水量大,HRT短,易造成大量硫源和碳源的浪費(fèi),成本高?;谏鲜鲈颍狙芯坷昧蚧?、復(fù)合碳酸鈣和可降解高分子材料為主要原料通過獨(dú)創(chuàng)熔融擠出法制得硫磺-可降解高分子復(fù)合生物填料(Sulfur-degradablepolymercompositebiologi-calfiller),簡稱SPCBF,可以有效解決硫源和碳源的有效結(jié)合及緩釋問題。SPCBF選用的硫源是單質(zhì)硫磺和硫化礦物,硫化礦物可選用鐵礦石尾礦,提供一種很好的資源化利用方向,能降低生產(chǎn)成本;復(fù)合碳酸鈣作為一種發(fā)泡劑在增強(qiáng)填料比表面積的同時(shí)緩沖協(xié)同體系的pH;碳源選擇的是可降解高分子聚乳酸(PLA)、低密度聚乙烯(LDPE),能夠增強(qiáng)填料的強(qiáng)度及整個(gè)物料的可塑性,使熔融擠出工藝能夠得以實(shí)現(xiàn),同時(shí)通過其緩慢降解釋放碳源實(shí)現(xiàn)異養(yǎng)反硝化。將SPCBF填充到自主設(shè)計(jì)的反應(yīng)柱中,取某市政污水處理廠尾水,添加不同量的硝酸鈉配成高濃度和低濃度含氮廢水,然后針對不同物料配方,研究掛膜啟動時(shí)間縮短的方法,并探究停留時(shí)間(HRT)、進(jìn)水TN、進(jìn)出水COD、硫酸根生成量、填料損耗率等相關(guān)參數(shù)對硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)的影響,揭示反應(yīng)器中硫自養(yǎng)為主和異養(yǎng)為輔的協(xié)同反硝化作用機(jī)制。

1、材料與方法

1.1 實(shí)驗(yàn)步驟

實(shí)驗(yàn)步驟如圖1所示。

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1.2 試驗(yàn)裝置

填料制備:本研究采用的雙螺桿擠出機(jī)包含混料機(jī)、模具、水冷卻循環(huán)配套裝置。具體制作方法:首先將硫磺、硫化礦物、復(fù)合碳酸鈣、聚乳酸、低密度聚乙烯用混料攪拌裝置充分混勻,然后將混合后的原料倒入喂料桶后,原料通過螺桿傳輸先后進(jìn)入三段式高溫料筒(料筒1區(qū)210℃、料筒2區(qū)200℃、料筒3區(qū)190℃、噴嘴180℃)完成熔融、注塑后從擠出機(jī)噴嘴處擠出,最后成品進(jìn)入水中冷卻成型。3種填料的配方(質(zhì)量分?jǐn)?shù))如表1所示,測得A、B、C3種配方的填料堆積密度分別為0.80、0.77、0.75g/cm3,空隙率分別為47%、49%、50%。

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填料水處理試驗(yàn):采用的實(shí)驗(yàn)裝置為三聯(lián)柱式生物濾池反應(yīng)器(如圖2所示),聚甲基丙烯酸甲酯材質(zhì),3個(gè)反應(yīng)器根據(jù)填裝的A、B、C配方填料對應(yīng)命名為A、B、C號SPCBF反應(yīng)器。其中3個(gè)反應(yīng)器并聯(lián),可獨(dú)立進(jìn)行3種SPCBF反應(yīng)器的連續(xù)進(jìn)出水試驗(yàn),單個(gè)反應(yīng)器總高160cm,內(nèi)徑為20cm,有效高度為150cm,有效容積為47.1L,填充區(qū)高度為120cm,填充體積約37L,填料呈不規(guī)則彎曲圓柱條狀,進(jìn)水由配水噸桶經(jīng)蠕動泵從反應(yīng)器底部連續(xù)泵入,出水由上端出水口溢流排出,底部留有內(nèi)徑為30cm的排泥口及反沖洗口,每月進(jìn)行1~2次排泥和氣水反沖洗即可。

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1.3 試驗(yàn)用水

本試驗(yàn)用水取自某市政污水廠尾水,增加適量的硝酸鈉,配制成兩種濃度梯度的含氮廢水,同時(shí)添加磷酸氫二鉀增加進(jìn)水TP濃度,作為填料水處理試驗(yàn)的進(jìn)水,具體水質(zhì)指標(biāo)如表2所示。

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1.4 試驗(yàn)方法

本試驗(yàn)按照接種-掛膜順序啟動反應(yīng)器,3個(gè)反應(yīng)器接種的污泥均采自某市政污水廠濃縮池的活性污泥,污泥質(zhì)量濃度約6000~8000mg/L,MLVSS/MLSS為0.65~0.75、SVI為100~200mL/g,各接種污泥2L,為縮短啟動時(shí)間,少量補(bǔ)充市場上采購的甘度公司的反硝化菌粉,優(yōu)選投加量為5g/L。進(jìn)水溫度隨季節(jié)天氣變化,不斷減少各個(gè)系統(tǒng)的HRT,即提高容積負(fù)荷,每間隔24h取一次水樣進(jìn)行測定分析,考察不同容積負(fù)荷下反應(yīng)器的脫氮效率,以確定3個(gè)反應(yīng)器中的最佳配方,用以工業(yè)化試生產(chǎn)。

1.5 分析項(xiàng)目和測定方法

本試驗(yàn)分析需測定的指標(biāo)及測定方法如表3所示。

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2、結(jié)果與討論

2.1 反應(yīng)器快速啟動的影響

選擇A反應(yīng)器快速啟動實(shí)驗(yàn)重復(fù)3次進(jìn)行,進(jìn)出水循環(huán)掛膜,反應(yīng)器內(nèi)控制HRT為2h,采用40L配制的高濃度含氮廢水,分別接種單一活性污泥4L、單一甘度菌粉200g、接種活性污泥2L+甘度菌粉100g,通過泵進(jìn)行循環(huán)掛膜,比較3種方案出水TN的變化情況,對比分析反應(yīng)器在不同條件下的啟動速率和運(yùn)行效能,結(jié)果如圖3所示。

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由圖3可知,活性污泥+甘度菌粉搭配啟動時(shí)間最短僅4d,且TN去除效率達(dá)96%以上,在掛膜過程中發(fā)現(xiàn),填料表面覆蓋一層棕黃色生物膜,認(rèn)為反應(yīng)器啟動成功。分析原因可能是因甘度菌粉中的反硝化菌需要激活時(shí)間較長,活性污泥中有少量反硝化菌及其他菌群,其他菌群占據(jù)主要地位,將甘度菌粉搭配活性污泥,在投加量減半的前提下,反硝化菌處于各類菌的主要地位,能更快速激活和富集,使得反應(yīng)器啟動時(shí)間加快。后續(xù)B、C反應(yīng)器均采用活性污泥+甘度菌粉搭配的方案進(jìn)行掛膜,4d后進(jìn)行連續(xù)進(jìn)出水置換。

2.2 HRT對硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)脫氮性能的影響

HRT是工藝控制中極其關(guān)鍵的一個(gè)參數(shù)。微生物需要合適的時(shí)間使污水中的污染物得到充分降解。若HRT過短,會造成污染物出水濃度超標(biāo)。因此,需探究HRT對硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)脫氮性能的影響,以保證后續(xù)工藝得以高效運(yùn)行。

以上述最佳的活性污泥+甘度菌粉接種方式為基礎(chǔ),快速將3種SPCBF反應(yīng)器掛膜啟動,然后進(jìn)行連續(xù)進(jìn)出水,探究不同HRT對A、B、C3個(gè)SPCBF反應(yīng)器脫氮效果的影響,結(jié)果如圖4所示。

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由圖4可知,無論是高濃度含氮廢水還是低濃度含氮廢水,隨著HRT的不斷增加,TN去除率呈現(xiàn)上漲趨勢,A、B、C3個(gè)反應(yīng)器對低濃度含氮廢水的TN去除率整體高于高濃度含氮廢水,主要是由于高濃度含氮廢水需要更長的時(shí)間完成反硝化。C反應(yīng)器在3個(gè)反應(yīng)器中間表現(xiàn)出更為優(yōu)異的脫氮效率,在進(jìn)水TN分別為22~32mg/L和52~62mg/L,HRT為8h時(shí),出水TN去除率分別為99.07%和99.62%。

2.3 HRT對硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)除磷性能的影響

針對高濃度含氮廢水,探究不同HRT對A、B、C3個(gè)SPCBF反應(yīng)器除磷效果的影響,結(jié)果如圖5所示。

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由圖5可知,3個(gè)SPCBF反應(yīng)器隨HRT的增加,TP去除率也隨著上升,當(dāng)HRT為8h時(shí),A、B、C反應(yīng)器出水TP去除率分別為96.47%、88.24%、76.47%??梢?,協(xié)同反硝化系統(tǒng)具有不錯(cuò)的除磷性能。有研究表明,硫化礦物在自養(yǎng)反硝化過程中釋放的鐵與磷結(jié)合,通過形成磷酸鐵沉淀物而隨出水排出系統(tǒng),反應(yīng)方程式如式(1)~式(2)所示。

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綜合式(1)和式(2)可知,磷的去除能力和填料中硫化礦物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)有關(guān),3種SPCBF填料的硫化礦物質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為50%、40%、30%,與上述3個(gè)反應(yīng)器的TP去除能力數(shù)據(jù)基本吻合,硫化礦物占比越高,除磷效果越好。

2.4 硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)進(jìn)出水COD的變化

異養(yǎng)反硝化反應(yīng)需要有機(jī)碳源,高濃度含氮廢水中有少量有機(jī)COD,通過觀測進(jìn)出水的COD變化情況,可以初步判斷是否有異養(yǎng)反硝化反應(yīng)產(chǎn)生。HRT對高濃度含氮廢水COD去除效果的影響如圖6所示。

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由圖6可知,在同一進(jìn)水COD情況下,A、B、C反應(yīng)器出水COD均比進(jìn)水COD低,由此可推斷,在硫自養(yǎng)反應(yīng)的同時(shí),存在異養(yǎng)反硝化反應(yīng),并且還可以得出,C反應(yīng)器COD去除能力優(yōu)于A、B反應(yīng)器,推測應(yīng)該是C反應(yīng)器硫磺含量更高,反應(yīng)速度更快,導(dǎo)致異養(yǎng)的協(xié)同反應(yīng)也更快,SPCBF填料中的PLA和LDPE都是可降解成分,可以隨著填料的消耗得到緩慢釋放,補(bǔ)充體系的有機(jī)碳源。

2.5 硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)出水pH的變化

考察HRT對高濃度含氮廢水pH的影響,結(jié)果如圖7所示。

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由圖7可知,整體的進(jìn)水pH維持在7.42~7.61,3個(gè)反應(yīng)器出水pH平均維持在7.23~7.54,試驗(yàn)期間不需要額外補(bǔ)充堿度。硫自養(yǎng)反硝化反應(yīng)是產(chǎn)酸,異養(yǎng)反硝化反應(yīng)是產(chǎn)堿,本試驗(yàn)構(gòu)建的協(xié)同反硝化系統(tǒng)有利于保證體系pH穩(wěn)定,且SPCBF填料中含有復(fù)合碳酸鈣伴隨著填料的緩慢釋放,可進(jìn)一步提高系統(tǒng)的pH緩沖能力。

2.6 硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)出水SO42-的產(chǎn)量變化

針對高濃度含氮廢水,在A、B、C3個(gè)SPCBF反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),研究了不同HRT下,SO42-實(shí)際生成量和以單一硫磺自養(yǎng)反硝化的SO42-理論產(chǎn)量7.54mg/mg(消耗單位NO3--N生成的SO42-量)進(jìn)行比較,并探討與SO42-生成量與NO3--N去除量的關(guān)系。HRT對3個(gè)反應(yīng)器出水的SO42-生成量與理論生成量的影響如圖8所示。

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由圖8可知,各反應(yīng)器內(nèi)SO42-實(shí)際生成量均隨HRT的延長而呈現(xiàn)出上升的趨勢,這與脫氮效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,說明SO42-生成量越多,反硝化作用越大,驗(yàn)證了C反應(yīng)器脫氮效果最好。同時(shí)也可以看到每個(gè)反應(yīng)器中的SO42-實(shí)際生成量均低于理論生成量,主要是因?yàn)镾PCBF填料中有硫化礦物,主要是FeS2,以FeS2為基礎(chǔ)的反硝化可以有較好的硝酸鹽去除率和更低的SO42-產(chǎn)量。以硫磺和硫鐵礦為硫源的自養(yǎng)反硝化化學(xué)計(jì)量式如式(3)~式(4)所示。

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由式(3)和式(4)可以計(jì)算出,理論上以硫磺為電子供體的自養(yǎng)反硝化,每去除1gN會產(chǎn)生7.54gSO42-,以硫鐵礦為電子供體的自養(yǎng)反硝化,每去除1gN生成4.57gSO42-,因此,由圖8中數(shù)據(jù)表明,A、B、C反應(yīng)器每去除1gN分別生成約6.1、6.4、6.6g的SO42-,處于硫磺和硫鐵礦自養(yǎng)反硝化系統(tǒng)之間。且A、B、C3種SPCBF填料,硫磺質(zhì)量分?jǐn)?shù)由30%增加到50%,說明硫磺的投加量越高,SO42-生成量越高,后續(xù)應(yīng)用可根據(jù)硫磺比例調(diào)整出水的SO42-生成量。

2.7 硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化系統(tǒng)的填料損耗率

試驗(yàn)中填料損耗程度用試驗(yàn)后的反應(yīng)器中填料頂層與出水溢流口的平均距離和試驗(yàn)掛膜前反應(yīng)器中填料頂層與出水溢流口的平均距離來衡量。通過記錄試驗(yàn)運(yùn)行前后反應(yīng)器中填料頂層距離出水溢流口的距離,用差值除以試驗(yàn)前填料的填充初始高度比值計(jì)算。每個(gè)反應(yīng)器測量3個(gè)點(diǎn)位后取平均值,填料頂層與出水溢流口距離變化如圖9所示。

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由圖9可知,在運(yùn)行160d后,A、B、C反應(yīng)器內(nèi)填料總下降高度分別為2.08、2.12、2.19cm,填料損耗率分別為1.73%、1.76%、1.82%,可見整個(gè)試驗(yàn)運(yùn)行過程中填料損耗較少,3種填料損耗率均低于2%,這是因?yàn)椴牧现刑砑恿丝山到飧叻肿覲LA和LDPE,二者均能夠增強(qiáng)填料的強(qiáng)度、黏結(jié)力及整個(gè)物料的可塑性,因此使得熔融擠出工藝能夠得以實(shí)現(xiàn)。

3、結(jié)論

1)本研究成功通過熔融擠出法制得SPCBF,可以有效解決硫源和碳源的結(jié)合及緩釋問題,且填料表面粗糙、結(jié)構(gòu)均勻、強(qiáng)度高、脫氮效果穩(wěn)定、易于掛膜,試驗(yàn)160d,損耗率均低于2%。

2)采用活性污泥+甘度菌粉配制掛膜菌液,反應(yīng)器啟動時(shí)間最短僅4d,且TN去除效率達(dá)96%以上。

3)無論是高濃度含氮廢水還是低濃度含氮廢水,隨著HRT的延長,A、B、C3種SPCBF反應(yīng)器的TN去除率均呈上漲趨勢,HRT為4h,C反應(yīng)器表現(xiàn)出最佳的脫氮效率,在進(jìn)水TN分別為22~32mg/L和52~62mg/L時(shí),出水TN去除率分別為87.50%和86.36%。

4)磷的去除能力和填料中硫化礦物的含量有關(guān),硫化礦物占比越高,除磷效果越好。

5)反應(yīng)器內(nèi)為硫自養(yǎng)-異養(yǎng)協(xié)同反硝化體系,對COD有一定的去除作用,SPCBF填料中的PLA和LDPE都是可降解成分,可以隨著填料的消耗得到緩慢釋放,補(bǔ)充體系的少量有機(jī)碳源。

6)各反應(yīng)器內(nèi)SO42-實(shí)際生成量均隨HRT的延長而呈現(xiàn)出上升的趨勢,與脫氮效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。

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